如今利用係統軟(ruǎn)件(jiàn),對離心式通風機葉輪的氣(qì)動(dòng)優化進行設計,優化了(le)原葉片的弧(hú)線,提高了葉輪的絕(jué)熱效率,進行了三種不同的優化方法,並用單(dān)變量法(fǎ)比較了解了不同優化方法的優化效果,因此在進行(háng)優化之後,使其絕熱效率有不同程度的提高,有效地削弱(ruò)了流動分離,降低了流動損失,如(rú)何對離心式通風(fēng)機葉(yè)輪進行優化設計?
通過科學合理的設計,使(shǐ)其不同程度地改善了流動條件,因此其實踐結果表明,數值氣動優化方法對改善葉(yè)片氣動性能是有(yǒu)效的,不同優化方法的優化結果不同,表明參(cān)數化方法和最(zuì)優操作點的選擇中,對其優(yōu)化結(jié)果有重要影響,並且使離心(xīn)式通風機的優化設計中,首(shǒu)先,用理論方法對離(lí)心式通風機進行參數化設計,然後,利用(yòng)專業軟件進行幾何建模,最後,利用計(jì)算流體力學軟件,對離心式通風機內部流場進行了解。
為了提高風機的效率,並(bìng)且在優(yōu)化後,離心式通風機內部流場明顯改善,使設備的使用效率提高,並了解到不同葉型風(fēng)機的工程(chéng)實用價值,在確定最佳運(yùn)動(dòng)和結構參數的基礎上,給(gěi)出了適應離心式通風機位置參數變化的具體(tǐ)方案,驗(yàn)證測試結果表明,該方案滿足清洗性能要求。
由(yóu)於,對離心式通風機進行了解,對原蝸(wō)殼外周設計進行了修(xiū)正,新蝸殼型線應(yīng)用於原風機後,以再次(cì)進行(háng)數值模擬實驗,其結果表(biǎo)明(míng)其性能有所提高(gāo),通過對改造前後蝸(wō)殼內氣流的對比,並且了解了影響離心式通風機性能的內部(bù)因素。